改进的氨碱废液澄清桶制造技术

技术编号:7846618 阅读:336 留言:0更新日期:2012-10-13 04:03
本实用新型专利技术属于无机化工技术领域,具体涉及一种改进的氨碱废液澄清桶。包括桶体、上支架、中心转轴和耙泥架,上支架设有驱动装置,驱动装置处设有中心套筒,驱动装置的下端连接中心转轴和耙泥架,耙泥架下设有刮泥板,其特征在于驱动装置为双液压马达传动,中心套筒为密封结构,中心转轴为中心转笼垂架结构,耙泥架为十字形双斜支架,耙泥架锥底小搅拌与中心转笼为螺栓连接。本实用新型专利技术改进后的澄清桶,运行更加稳定减少了生产波动,设备故障减少稳定了生产。同时使压滤机的生产能力得以提升和渣场使用寿命的延长,提高压滤机运行率和出力率的同时又降低检修费用。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于无机化工
,具体涉及一种用于纯碱制造行业的氨碱废液澄清桶。
技术介绍
目前,在氨碱法制备纯碱过程中,会产生大量的氨碱废液,通常采用以下方法进行处理来自生产区的氨碱废液(wt2. 85%左右)经过除砂后在澄清桶内稠厚成6%-9%的泥浆后去压滤机进行压滤,清液自澄清桶顶溢流后排放供给盐场使用。澄清桶均以废液连续进、桶顶清液连续溢流出、泥浆自桶底间歇排泥方式使用(每桶约一小时排泥一次)。其中,氨碱废液澄清桶,是使混合废液中固、液两相初步分离的设备,工作原理是靠重力作用,固体颗粒沉降速度较快,使其在液体介质中沉淀到底部,然后排出。一般地,废 液澄清桶包括桶体、桶底及上支架,上支架设有摆线针轮减速机驱动装置,驱动装置处设有中心套筒,驱动装置的下端连接中心转轴和耙泥架,耙泥架下设有刮泥板。现有的驱动装置为单边减速机带动小齿轮,由小齿轮驱动回转大齿轮驱动中心转轴旋转,在运行时存在转动受力不平衡,小齿轮所受负荷高,齿尖磨损严重等问题;中心套筒上没有密封装置,废液产生大量水蒸气与泡沫进入齿轮箱造成腐蚀,影响装置的使用寿命;耙泥架为一字形,刮泥板为100MM角铁,耙泥架锥底小搅拌与中心转轴连接由支撑板焊接。由于澄清桶在实际生产中,存在不能有效稠厚泥浆问题,严重制约着澄清桶处理废液的能力,主要表现如下I、搅拌装置强度差。为保护设备(搅拌装置)不受损坏,正常运行时放料的泥浆浓度一般控制在5%-7%之间,压滤机产生的滤饼厚度在8-10mm,当泥浆浓度升至8%_10%时,压滤机的滤饼变厚在12-14 mm之间,此时澄清桶减速机的电流就开始在8. 2-8. 8A之间波动,操作人员必须马上开启外排泥浆泵将泥浆浓度拉稀后再生产,一但发现电流上升超过9.0A,只有立即停机才能保护搅耙不损坏,然后冲洗澄清桶检查搅拌后重新进料运行。2、澄清桶进料的废液沉降时间长、沉降层不稳定、澄清后溢流液浊度控制难度大,泥耙刮泥效果不好,现在废液自桶顶入料至底部出合格的泥浆大约在6-7个小时,在正常运行时经常出现明明进料的废液量很大,但放出来的泥浆浓度却越来越低,泥耙不能及时将泥刮至锥底放料口处,造成多余的泥浆量都积留在桶内,至使减速机电流突然间上升,操作人员加大泥浆排放量也没有效果,最后被迫停桶冲洗。3、造成压滤机处理能力低,只能为压滤机提供低浓度的泥浆,压滤机滤腔高度为45mm,单个循环最大可以生产30-40 mm厚滤饼,只能维持在IOmm左右,压滤机吃不饱,出力率不高。
技术实现思路
本技术的目的是提出一种改进的氨碱废液澄清桶。本技术的主要技术方案改进的氨碱废液澄清桶,包括桶体、上支架、中心转轴和耙泥架,上支架设有驱动装置,驱动装置处设有中心套筒,驱动装置的下端连接中心转轴和耙泥架,耙泥架下设有刮泥板,其特征在于驱动装置为双液压马达传动,中心套筒为密封结构,中心转轴为中心转笼垂架结构,耙泥架为十字形双斜支架,耙泥架锥底小搅拌与中心转笼为螺栓连接。一般地,本技术所述的澄清桶,中心套筒上部为盲板密封、下部为填料函密封;中心套筒上部设有显示耙泥架转动的指示针。所述澄清桶为026m,耙泥架下刮泥板宽度200mm。本技术改进后的澄清桶,运行更加稳定减少了生产波动,设备故障减少稳定了生产。同时使压滤机的生产能力得以提升和渣场使用寿命的延长,提高压滤机运行率和出力率的同时又降低检修费用。附图说明 附图I为本技术实施例结构示意图。图中,I一桶壁;2—桶底;3—上支架;4一驱动装置;5—中心套筒;6—中心转笼;7—耙泥架;8—刮泥板。具体实施方式下面结合实施例和附图对本技术加以详细描述。实施例本实施例以澄清桶Φ26000πιπιΧ 12591mm为例进行描述。本实施例澄清桶结构如附图I所示,桶体包括桶壁I、桶底2,桶体上部有上支架3,上支架3设有驱动装置4,驱动装置4处设有中心套筒5,驱动装置4的下端连接中心转笼6和耙泥架7,耙泥架7下设有刮泥板8,其主要特点是驱动装置4采用双液压马达传动,中心套筒5为密封结构,中心转笼6为垂架结构,耙泥架7采用十字形双斜支架,耙泥架7锥底小搅拌与中心转笼6为螺栓连接。本实施例中,中心套筒5上部为盲板密封、下部为填料函密封;中心套筒5上部设有显示耙泥架7转动的指示针。耙泥架7下刮泥板8为宽度200_钢板。本实施例实施效果(I)澄清桶的处理能力从设计能力220m3/h提高到440m3/h,澄清液浊度也控制在150PPm左右。在处理高浓度泥浆时,保证搅拌装置足够的强度,并有过载保护。减速机与搅拌装置不受损坏,正常生产时泥浆浓度达9 15%左右提升至改造前I倍。(车间最高处理泥浆浓度曾达30%)(2)新搅拌装置缩短废液沉降时间至5-6小时,提高了搅拌耙集泥效果,使底流排出浓度稳定的泥浆,正常生产时无因桶底积料引发停桶的故障。(3)澄清桶处理泥浆浓度为改造前的一倍,使得压滤机处理能力提高30%,且澄清桶操作运行长期稳定周期提高到半年以上。本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种改进的氨碱废液澄清桶,包括桶体、上支架、中心转轴和耙泥架,上支架设有驱动装置,驱动装置处设有中心套筒,驱动装置的下端连接中心转轴和耙泥架,耙泥架下设有刮泥板,其特征在于驱动装置为双液压马达传动,中心套筒为密封结构,中心转轴为中心转笼垂架结构,耙泥架为十字形...

【专利技术属性】
技术研发人员:李志尧黄建华汤桂云耿忠吴新东潘丁文严德生
申请(专利权)人:中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂
类型:实用新型
国别省市:

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