System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法技术_技高网

一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法技术

技术编号:44594590 阅读:4 留言:0更新日期:2025-03-14 12:51
本发明专利技术涉及一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法,其核心在于利用转炉炉渣经渣处理后得到的精钢粉,旨在有效降低转炉钢铁料的消耗;所述精钢粉具有特定的粒度(1‑5mm)和严格的成分要求(TFe:55‑65%,SiO2:5‑6%,CaO:14‑16%,MgO:4‑5%,S<0.03%)。在转炉冶炼过程中,通过精确控制原料准备、废钢加入与分布、氧气压力与流量、枪位调整、辅料种类与加入时机等关键步骤,确保冶炼过程的稳定性和高效性。特别是废钢的均匀分布和精钢粉的有效利用,避免了兑铁时的喷溅现象。冶炼终点温度和成分的严格控制,保证了钢水的质量。本发明专利技术不仅提高了转炉炼钢的生产效率,而且显著降低了钢铁料的消耗,具有显著的经济效益和环境友好性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于钢铁冶炼,尤其涉及一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法


技术介绍

1、在钢铁冶炼行业中,转炉炼钢作为主流工艺之一,其生产成本和效率直接关系到钢铁企业的经济效益与市场竞争力。传统上,转炉炼钢高度依赖废钢作为原料之一,以调整炉料结构、优化冶炼过程。然而,近年来废钢价格持续攀升,使得废钢作为炼钢原料的边际效益逐渐减弱,钢铁企业面临成本上升的压力。因此,寻找替代或补充废钢的新型炼钢原料,成为降低生产成本、提升竞争力的关键。

2、转炉钢渣作为炼钢过程中的副产品,其潜在价值长期以来未被充分发掘。钢渣经过磁选、棒磨等处理工艺后,可以分离出粒度不同的含铁物质。其中,粒度较大的筛上物被称为精钢粒,具有较高的含铁量和良好的磁性;而粒度较小的筛下物则形成高品位精钢粉,同样富含铁元素。这些钢渣副产品,尤其是精钢粉,由于粒度细小,直接从转炉高位料仓加入时容易被除尘系统抽走,导致资源浪费和环境污染。

3、当前,部分钢厂选择将精钢粒和精钢粉外销给专业加工厂,加工成含铁压饼后再作为废钢回购,这一做法不仅增加了中间环节和成本,而且未能有效利用炼钢厂自产资源,降低了资源利用效率。

4、鉴于上述情况,本专利技术提出了一种创新的转炉炼钢方法,即利用炼钢厂自产的精钢粉作为废钢的替代品或补充品,直接加入转炉进行冶炼。


技术实现思路

1、针对现有技术存在的问题,本专利技术提供了一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法。该方法旨在通过精钢粉的有效利用,减少废钢的加入量,从而降低冶炼成本;同时,精钢粉的加入还能起到调整炉温、优化冶炼过程的作用,进一步降低操作难度,提高钢产量和经济效益。此外,这一方法的实施还有助于减少资源浪费和环境污染,促进钢铁企业的可持续发展。

2、本专利技术是这样实现的,一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法,其特征在于,所述精钢粉为转炉炉渣经渣处理后得到的粒度在1-5mm的筛下物,且该精钢粉的成分满足以下要求:tfe含量为55-65%,sio2含量为5-6%,cao含量为14-16%,mgo含量为4-5%,s含量小于0.03%;该方法具体包括以下步骤:

3、准备原料,其中铁水条件为:重量110t,温度1350-1400℃,成分包括c:4.4-4.8%、si:0.20-0.35%、mn:0.25-0.35%、p:0.100-0.140%、s小于0.025%;废钢包括水洗豆压块3-5t、铁销压饼2-4t、钢筋压块6-8t以及精钢粉3-4t;

4、在转炉冶炼过程中,首先将废钢斗内的废钢加入转炉,然后通过反复摇晃转炉至倾动角度分别为-60°和110°,确保废钢均匀分布并防止精钢粉聚集以避免兑铁时喷溅;

5、控制转炉冶炼前期的氧气压力为0.80mpa,氧气流量为24000-26000m3/h,冶炼中后期调整氧气压力至0.85mpa以均匀钢水温度及成分;枪位采用“低-高-低”模式,前期枪位约1600mm,中期提升至1700mm,后期降低至1300mm;

6、在转炉冶炼前期加入辅料,包括石灰0.8-1吨、石灰石1-1.5吨、生白云石1-1.5吨、烧结矿1.5-2吨,并在开吹后60秒内将上述辅料全部加入,其余辅料在碳氧反应开始后加入,每批次辅料加入量为200-400kg,吹炼结束前3分钟所有辅料结料;

7、控制冶炼终点温度范围为1640-1660℃,成分控制范围为c:≥0.08%、p:≤0.025%。

8、本专利技术具有的优点和技术效果:通过本专利技术方法的实施,实现了在转炉冶炼时使用了转炉钢渣副产品精钢粉,不仅可以降低炉内钢水温度,避免因铁耗高,铁水物理热以及化学热偏高造成钢水温度偏高,同时,因精钢粉中铁含量较高,在转炉炼钢过程中使用精钢粉还可以提高转炉出钢量,从而降低转炉钢铁料消耗。转炉冶炼使用精钢粉可降低转炉钢铁料消耗约2.5kg/吨钢左右;加入精钢粉后可降低部分辅料的加入量,从而降低转炉渣料消耗,渣料消耗降低10kg/t左右。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法,其特征在于,所述精钢粉为转炉炉渣经渣处理后得到的粒度在1-5mm的筛下物,且该精钢粉的成分满足以下要求:TFe含量为55-65%,SiO2含量为5-6%,CaO含量为14-16%,MgO含量为4-5%,S含量小于0.03%;该方法具体包括以下步骤:

【技术特征摘要】

1.一种利用精钢粉降低转炉钢铁料消耗的控制方法,其特征在于,所述精钢粉为转炉炉渣经渣处理后得到的粒度在1-5mm的筛下物,且该精钢粉的成分满足以下要...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘寒冰
申请(专利权)人:天津钢铁集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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