本发明专利技术涉及一种竖窑面板浇注料,该浇注料由以下质量百分比的原料制备而成:该技术方案主要解决竖窑喷嘴面板浇注料的快速在线浇筑,提升面板使用寿命,提高石灰窑的产量,降低生产成本。降低生产成本。
【技术实现步骤摘要】
一种竖窑面板浇注料及使用方法
[0001]本专利技术涉及一种浇注料,具体涉及一种竖窑面板浇注料,属于冶金工业炉窑
技术介绍
[0002]活性石灰竖窑分为焦炭竖窑、套筒窑、弗卡斯等类型,环形套筒窑是目前国内外普遍用于生产活性石灰的窑型,优点是环保、安全、节能、产品质量好、设备作业率高等优点。梅钢3#窑在大修后,由于粘土隔热砖NF2砖耐高温强度不够等原因,在燃烧室高温状态下,出现收缩、烧结的现象,损坏较快,高温气流迅速传导至烧嘴面板,导致烧嘴面板发红受损。20个月后面板就开始出现变色,温度升高,24个月后面板发黑,温度逐渐升高至400℃以上,严重的地方出现钢板烧穿的情况。目前有的炉窑窑龄较长,生产任务紧,无法停窑处理。烧嘴面板出现耐材破损后,导致外面的空气直接进入燃烧室,引起燃烧效果不好及煤气燃烧热耗增加,无法达到正常生产的工艺要求,对石灰产量和质量造成了很大的影响。常用的处理方法是停窑检修处理,更换烧嘴砖和烧嘴面板耐火砖,但是这样处理停窑时间至少要一周时间,浪费了石灰窑的生产时间,而且简单更换治标不治本,后期耐材寿命也不长。国内外的石灰窑大都存在此类的问题。所以,为了将烧嘴面板耐材损坏对石灰生产及质量的影响降低到最低,需要一种新型的竖窑面板浇注料,能够在线快速对烧嘴面板进行修补,降低由于烧嘴面板损坏对生产的影响,提高石灰的产量,降低生产成本。一种竖窑面板浇注料的配制及使用方法,主要解决竖窑喷嘴面板浇注料的快速在线浇筑,提升面板使用寿命,提高石灰窑的产量;本专利技术的浇铸料的主要原料钢渣、钢渣粉、灰石筛粉、窑除尘粉等都是钢厂成产产生的废弃物,本身对环境造成污染,因而本的浇注料具有环保、降低生产成本等优势。
[0003]查新对比:
[0004]经过查新,一种石灰窑用耐磨浇注料(CN200810021194.8)、一种石灰窑用抗结皮耐磨浇注料(CN201710410657.9)专利技术专利。一种石灰窑用耐磨浇注料(CN200810021194.8),主要解决现有浇注料在使用过程中出现脱落的技术问题,主要用于套筒石灰窑内上、下套筒外侧工作衬。一种石灰窑用抗结皮耐磨浇注料(CN201710410657.9)公开一种石灰窑用抗结皮耐磨浇注料,保持浇注料的整体性能,不仅增强抗侵蚀和抗冲刷性,重要的是能有效防止结皮,克服堵塞,保证窑的系统通风顺畅,与本方案所解决的问题不同。
技术实现思路
[0005]本专利技术正是针对现有技术中存在的问题,提供一种竖窑面板浇注料,该技术方案主要解决竖窑喷嘴面板浇注料的快速在线浇筑,提升面板使用寿命,提高石灰窑的产量,降低生产成本。
[0006]为了实现上述目的,本专利技术的技术方案如下,一种竖窑面板浇注料,该浇注料由以
下质量百分比的原料制备而成:
[0007][0008]作为本专利技术的一种改进,所述钢渣粒,选取钢厂钢渣处理后有一定形状的规则固体废料;所述漂珠是指能浮于水面的粉煤灰空心球,呈灰白色,壁薄中空,容重为0.4-0.5g/cm3,热导率小,颗粒状,粒径约0.1mm。
[0009]作为本专利技术的一种改进,所述灰石筛粉是选石灰石原料入窑前过筛产生的灰石筛粉,CaCO3含量在85-90%,选取粒径范围在0.05-0.1mm的石灰石粉。
[0010]作为本专利技术的一种改进,所述窑除尘粉是套筒窑生产过程中,风机引起窑内热气流循环产生的除尘粉灰(对环境有影响的废料),主要含量是CaO和CaCO3,CaO含量在40-50%,CaCO3含量在35-45%,粒径为0.05-0.1mm。
[0011]作为本专利技术的一种改进,该浇注料由以下重量百分比的原料制备而成:
[0012][0013]所述钢渣粒的粒度要求:正三角椎体,椎体高度为4-5mm,底部边长2-3mm,所述钢渣粉的粒度要求:粒度≤85um的质量百分比≥90%。
[0014]作为本专利技术的一种改进,该浇注料由以下重量百分比的原料制备而成:
[0015][0016][0017]所述钢渣粒的粒度要求:圆球形,直径为2-3mm,
[0018]所述钢渣粉的粒度要求:粒度≤80um的质量百分比≥90%。
[0019]一种竖窑面板浇注料的配制及使用方法,所述方法包括以下步骤:
[0020]步骤1:按照配比准备好原料,钢渣粒、漂珠、灰石筛粉、窑除尘粉、钢渣粉、珍珠岩,并进行预烘干处理,除去里面的水分;
[0021]步骤2:将步骤1准备的混合物按照质量百分比加入干混机内混合搅拌,得到混合料;
[0022]步骤3:在步骤2得到的混合料用25公斤袋装(内层为防水塑料薄膜),并封口后完成。
[0023]所述浇注料使用方法:
[0024]采用自来水或钢厂经过沉淀处理的废水,浇注料和水的配比按照1kg浇注料加水0.07-0.1kg的质量比,充分搅拌;在冬天采用常温状态的水即可,不需保温装置;搅拌好的浇注料在30分钟内用完。
[0025]相对于现有技术,本专利技术具有如下优点,本专利技术制作方法简单,使用方便,通过该方法,实现了套筒窑面板寿命提高;具体效果如下:
[0026]1)本专利技术采用的原料,大部分是炼钢生产产生的废弃物,降低对环境的污染:自产浇注料中使用了大量的钢渣、钢渣粉、灰石筛粉、窑除尘粉,属于炼钢生产产生的废料,污染环境,由于使用大量的炼钢生产产生的废料,增加了固废的回收利用,降低了对环境的污染。
[0027]2)大大降低了浇注料的使用成本:公司外购浇注料价格约4500元/吨,而自产浇注料中使用了大量的钢渣、钢渣粉、灰石筛粉、窑除尘粉,很便宜,钢渣、钢渣粉在梅钢内部价格约5元/吨,灰石筛粉、窑除尘在梅钢内部价格约8元/吨,自产的浇注料的综合价格420元/吨左右。
[0028]3)在冬季使用浇注料时不再需要热水及保温设备,因为CaO加水发生反应会产生大量的热量,在低温天气时可以直接施工,无需加热。
[0029]4)使用质量大大提高,实验阶段,
[0030]①
.使用新型竖窑面板浇注料后,提高了烧嘴面板耐材寿命:烧嘴平均寿命从17个月提高至61个月,见表1;
[0031]表1使用新型浇注料前后烧嘴面板耐材寿命统计表
[0032][0033][0034]②
.使用新型竖窑面板浇注料后,面板保温效果大大提高,烧嘴面板温度从180℃降低至110℃,见表2;
[0035]表2使用新型浇注料前后烧嘴面板温度对比统计表
[0036][0037]③
.自产的浇注料在耐压强度,永久线变化率,导热率等关键理化指标大大提高了。
[0038]自产浇注料中增加了固废的回收利用,也减少了外购浇注料中水泥的使用,降低了对环境的污染,面板寿命大大提高,降低了劳动强度,具有良好的社会效益。
附图说明
[0039]图1钢渣粒的形状为正三角椎体,其中H为椎体的高,S为椎体底的边长;
[0040]图2钢渣粒的形状为正四角椎体,其中H为椎体的高,S为椎体底的边长;
[00本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种竖窑面板浇注料,其特征在于,该浇注料由以下质量百分比的原料制备而成:2.根据权利要求1所述的竖窑面板浇注料,其特征在于,所述钢渣粒,选取钢厂钢渣处理后有一定形状的规则固体废料;所述漂珠是指能浮于水面的粉煤灰空心球,呈灰白色,壁薄中空,容重为0.4-0.5g/cm3,热导率小,颗粒状,粒径约0.1mm。3.根据权利要求2所述的竖窑面板浇注料,其特征在于,所述灰石筛粉是选石灰石原料入窑前过筛产生的灰石筛粉,CaCO3含量在85-90%,选取粒径范围在0.05-0.1mm的石灰石粉。4.根据权利要求3所述的竖窑面板浇注料,其特征在于,所述窑除尘粉是套筒窑生产过程中,风机引起窑内热气流循环产生的除尘粉灰(对环境有影响的废料),主要含量是CaO和CaCO3,CaO含量在40-50%,CaCO3含量在35-45%,粒径为0.05-0.1mm。5.根据权利要求4所述的竖窑面板浇注料,其特征在于,该浇注料由以下重量百分比的原料制备而成:所述钢渣粒的粒度要求:正三角椎体,椎体高度为4-5mm,底部边长2-3mm,所述钢渣粉...
【专利技术属性】
技术研发人员:江书文,王绪国,
申请(专利权)人:上海梅山钢铁股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。